Christ凍干機維修故障案例解析
因為凍干制品對設備功能情況依賴程度較高, 在凍干進程中如何快速有效地處理毛病,是保證生 產連續性和產品質量的關鍵。以下羅列揚子江藥業 集團有限公司凍干粉針車間運用美國EDWARDS進 口凍干機以來,在冷凍枯燥階段呈現的4個典型的疑 難毛病事例。
christ凍干機系列凍干機主要由凍干箱、冷阱、真空體系、制冷體系、硅油循環體系、氣動液壓體系、在線清洗體系、在線滅菌體系和電氣操控體系等部分組成。藥品的凍干工藝流程為:首要,對凍干箱進行在線清洗、在線滅菌,板層、冷阱降溫后進行漏率檢測(包括壓塞波紋管、體系的漏率檢測),合格后方可進箱,然后對產品進行預凍、一次提高枯燥、二次提高枯燥,經過壓力升高實驗斷定制品是否完全枯燥,充氣出料。
在生產進程中,預凍完畢后手動對冷阱降溫至-40 , 敞開真空泵抽真空至設定值, 翻開真空操控時,發現LED操作屏顯示的流程圖上FV7、
氣動閥門未敞開,無法對凍干箱進行真空調理,而正常狀態下敞開真空操控按鈕時以上閥門一起敞開。
1.2 毛病剖析
翻開電氣操控箱,找到操控FV29的先導電磁閥,用手接觸電磁閥閥體感覺發熱,電磁閥線圈反常熱,經檢測后發現電磁閥已損壞。封閉緊縮空氣取下電磁閥,替換新的電磁閥,銜接好線路,敞開緊縮空
2.3 處理辦法
首要,對制冷體系進行手動收液,封閉緊縮機, 取下電磁閥線圈、電磁閥閥芯,發現閥芯的密封墊片 損壞(如圖2所示),導致制冷劑呈現串液現象。替換 一新的閥芯墊片,裝置電磁閥。然后用一臺小型真空 泵對制冷體系進行抽真空,緊縮機試機,對制冷體系 檢漏,機組運轉正
板層溫度升至20 左右時,提高量添加,凍干箱真空度達到32 Pa,凍干機呈現真空報警,體系主動給板層降溫,凍干程序不能正常進行。
3.2 毛病剖析
替換真空泵低壓級轉子的排氣閥擋板。封閉真空泵,排盡真空泵油,用內六角扳手卸下緊固螺釘, 替換新的擋板。灌注適當的真空泵油后,經試機運轉頃刻,承認泵組運轉正常,真空度緩慢降至26 Pa,報警主動免除,凍干程序繼續進行。
凍干后期,經過壓力升高實驗來承認制品是否完全枯燥,板層溫度為25 ,真空度為2 Pa,冷阱溫度為-72.8 。封閉抽暇閥、主閥做壓力升高實驗,凍干箱壓力敏捷升至45 Pa,主閥、抽暇閥敏捷翻開,實驗不成功,繼續抽真空,重復幾次以上壓力升高實驗均不成功。
4.2 毛病剖析
的壓力升高實驗卻不合格。闡明凍干箱體上銜接的管道、閥門、箱門及主閥的密封墊存在輕微走漏。封閉抽暇閥、主閥之后,凍干箱的壓力在一分鐘之內敏捷上升至幾十帕,而冷阱壓力升高正常,可斷定主閥的密封性杰出,排除了主閥走漏的或許。查看凍干箱大門的密封性,封閉抽暇閥、主閥之后,用較高濃度的乙醇噴灑在箱門密封條周圍,調查凍干箱內的壓力無明顯變化,闡明箱門的密封性杰出,排除了箱門走漏的或許。最后,逐個查看并緊固了凍干箱上銜接的一切快卡接口,再做壓力升高實驗時發現凍干箱壓力上升幅度明顯下降了很多,可判別是某一個快卡接口的密封墊片的損壞導致真空走漏。
完畢后將凍干箱上一切快卡接口逐個拆下來查看,發現是凍干箱溫度探頭快卡接口的密封墊片因為運用時間較長,老化開裂導致真空走漏。替換后試機,機組運轉正常。